“共晶滾球”JPLUS-2000是一種高效節能潤滑油添加劑,其節能機理是依靠運動副在運動瞬間所產生的超聲波能量,以及運動副表現峰凸摩擦所產生的局部高溫,將共晶滾球添加劑中的有機基因JIMTECH分子激活,捕捉剛磨損下來的金屬微屑進行表面化合,形成表面的有機物包裹、金屬屑為核的近似圓形的球體,依靠吸附力堆積在運動副凸凹不平的表面。這種堆積而成的膜被稱為“共晶滾球膜”,其節能的技術理念是變滑動摩擦為滾動摩擦,大大減小運動副的摩擦阻力,從根本上保證設備能在最佳狀態下發揮最大效能。
一、應用實踐
為檢驗該添加劑的使用效果,在軋鋼部二軋機列的強制給油潤滑系統進行實驗。
1.主要設備參數
電機額定功率2.6MW,額定電流294A,轉速593r/min,減速機及齒輪座油箱集中強制供油,油品為320~460齒輪油,電機油品為46#機械油。
2.實驗比較分析方法
加入該劑前對二軋500主機列進行15天的數據測試與收集;在齒輪座及減速機油箱中按產品推薦量加入6%、電機循環油箱中加入5%(體積比)的節能劑,加入后也進行15天的測試數據收集。
3.數據采集要求
(1)采集加入該劑前后的用電量和產量等各項數據;
(2)記錄加入該劑前后各潤滑油相關的溫度、環境溫度,減速機及電機軸瓦的溫度;
(3)記錄加入該劑前后電機及減速機軸瓦的振幅值;
(4)為確保數據真實可靠,選擇生產同一規格的螺紋鋼進行對比,將空轉時間和非計劃影響時間等干擾因素排除。
二、效果分析
1.節電
根據加入該劑前后主機列空載電流的變化分析(加入前90~91A,加入后83~84A),節電率超過7%。加入該劑前后生產量與耗電量等數據分析、對比結果表明,加入后平均節電率達3.59%。加劑前后對比,軋制 φ25mm螺紋鋼的節電率為1.9%,φ22mm的節電率為3.73%,φ20mm的節電率為4.69%,φ18mm的節電率為4.02%。
2.減振
減速機及電機軸瓦的振動幅值下降明顯。減速機軸瓦的空載振動幅度最多下降59%,負載振動幅度最多下降60%;電機軸瓦的空載振動幅度最多下降61%,負載振動幅度最多下降51%。使用1個月來,設備未見異常,說明減振效果明顯。
3.軸承工作溫升下降
對比加入該劑前后的測試結果,環境溫度及油箱溫度上升5~6℃,減速機軸瓦溫度基本不變,電機軸瓦溫度與環境溫度同步變化,說明節能劑具有降溫效果。
三、效益預測
按二軋主電機節電3.5%、加入該劑200kg(單價300元)計算,每小時可節電91KW?h,每年節電786240 KW?h。按額定功率的70%以及0.4元/ KW?h電費計算,年可創效益14.41余萬元。
實踐證明,該劑除節能效果明顯外還能起到保護設備的作用,根據它對潤滑油黏度的要求,若改用220#齒輪油,節能效果會更好;若不加該劑,320#油難以保持標準黏度,因為試用前檢驗油箱油,發現油的黏度下降為250mm2/s,按要求必須換油或補加工訂貨60#齒輪油,將造成浪費而且增加電耗
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