我公司陸續從歐洲購買了幾臺正面吊運機,由于其結構設計方面的原因,投產后不久其液壓缸接連發生了較大的故障(吊臂伸縮活塞桿刮傷、起升缸接頭開裂),導致嚴重漏油,雖然廠家免費進行了更換,但更換不久又接連發生類似的現象。為此,我們對其進行了改進,效果較好。
拆檢吊臂伸縮缸時發現,活塞桿局部嚴重刮傷,傷痕長2000-3000mm、寬30-50 mm、深2-3 mm,導向套支承環磨損變形。分析認為,活塞桿刮傷的主要原因是:支承環在高溫下產生變形,支承強度不夠;導向套與活塞桿配合間隙過小,在高溫下因膨脹而相互摩擦,導致“硬碰硬”,結果磨壞了活塞桿。
另外,拆檢時還發現起升缸與接頭的連接處產生了裂紋,并已延伸至缸筒內壁,長約40-50 mm。開裂的主要原因:由于進油鋼管是通過焊接的接頭與缸筒連接的,進油鋼管在高壓油作用下振動較大,易引發缸筒產生共振;同時,缸筒與接頭的連接處厚度僅為15mm,承載能力不夠,結果使其產生裂紋。
伸縮缸的修理方法
清洗活塞桿的刮傷部位,用不銹鋼焊條對刮傷部位進行補焊,并用濕石棉隔熱,防止溫度過高;待自然冷卻后,用手銼初步修理補焊處四周;然后加工一模具,配合砂條研磨活塞桿,直至粗糙度符合裝配要求為止。
重新加工導向套,將導向套上的支承環由4個減為3個(見圖1a.b),但總的支承寬度卻由80 mm增至90 mm。同時,將導向套支承環的內徑加大0.02 mm,加大導向套與活塞桿的配合間隙;選用強度高、韌性好的酚醛材料加工支承環,其寬度由20 mm增至30 mm。
將起升缸缸筒從B-B面切斷,在缸筒A至B段內孔加工出連接螺紋,長度為60 mm;用45#鋼重新加工一缸筒頭部;將加工的缸筒頭部與原缸筒螺紋連接,并將外面的接縫處焊死;原來的進油鋼管改用高壓軟管即可。
正面吊運機液壓缸經修復后,使用至今沒有再發生漏油現象,效果較好。
拆檢吊臂伸縮缸時發現,活塞桿局部嚴重刮傷,傷痕長2000-3000mm、寬30-50 mm、深2-3 mm,導向套支承環磨損變形。分析認為,活塞桿刮傷的主要原因是:支承環在高溫下產生變形,支承強度不夠;導向套與活塞桿配合間隙過小,在高溫下因膨脹而相互摩擦,導致“硬碰硬”,結果磨壞了活塞桿。
另外,拆檢時還發現起升缸與接頭的連接處產生了裂紋,并已延伸至缸筒內壁,長約40-50 mm。開裂的主要原因:由于進油鋼管是通過焊接的接頭與缸筒連接的,進油鋼管在高壓油作用下振動較大,易引發缸筒產生共振;同時,缸筒與接頭的連接處厚度僅為15mm,承載能力不夠,結果使其產生裂紋。
伸縮缸的修理方法
清洗活塞桿的刮傷部位,用不銹鋼焊條對刮傷部位進行補焊,并用濕石棉隔熱,防止溫度過高;待自然冷卻后,用手銼初步修理補焊處四周;然后加工一模具,配合砂條研磨活塞桿,直至粗糙度符合裝配要求為止。
重新加工導向套,將導向套上的支承環由4個減為3個(見圖1a.b),但總的支承寬度卻由80 mm增至90 mm。同時,將導向套支承環的內徑加大0.02 mm,加大導向套與活塞桿的配合間隙;選用強度高、韌性好的酚醛材料加工支承環,其寬度由20 mm增至30 mm。
將起升缸缸筒從B-B面切斷,在缸筒A至B段內孔加工出連接螺紋,長度為60 mm;用45#鋼重新加工一缸筒頭部;將加工的缸筒頭部與原缸筒螺紋連接,并將外面的接縫處焊死;原來的進油鋼管改用高壓軟管即可。
正面吊運機液壓缸經修復后,使用至今沒有再發生漏油現象,效果較好。
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