3橫梁結構改進和分析
3.1橫梁結構的改進
從以上分析可知,橫梁的剛度不足是影響變形的主要原因。在橫梁改進設計中,考慮到機床的工作環境等方面因素,改進時對橫梁基本結構不作大的變動,為提高橫梁抗扭剛度采用了對角筋板抗扭理論,將橫梁內部的筋板改為x型;為了充分發揮縱向筋板的抗扭性能,筋板布置角度應盡量與水平面成45。和135。的方向,改進的方案如下:
(1)將筋板數量由原3塊變為5塊,厚度由10mm增加到15mm;
(2)在橫梁內部加一條縱向的水平筋板s.厚度為15mm;
(3)將梯形角d由16。增大為20。;
(4)橫梁內部新增X型筋板,厚度為15mm,寬為30mm。改進后的結構見圖8。
3.2有限元分析
將改進后的橫梁模型導入有限元分析軟件中,經過分析計算后得出橫梁的變形(見圖9)以及橫梁的振型結果,橫梁在加工過程中的最大變形量為0.056mm,改進后橫梁最大變形量比改進前明顯降低。
3.3計算結果與實驗驗證
為驗證上述改進的合理性,對銑床進行了模態實驗。用一剛度小的索懸掛激振器,分別在主軸端部的三個方向上對機床進行正弦掃頻激勵,在銑床上布置了14個測點,通過安裝在主軸端前端、橫梁上部和滑板上的8個加速度傳感器拾取系統的振動信號,對其進行模態分析。
從表2中可以看出,本文的計算結果與試驗測試結果比較吻合,橫梁動態性能有了明顯提高。其中,一階頻率偏差相對較大,這是因為機床主軸箱與滑板的接觸剛度在計算時沒有考慮,導致一階模態結果偏小。
4結束語
通過有限元法對原橫梁及改進后的動態分析和對比,探討橫梁內部筋板的布局對其動態性能的影響,并以橫粱振動模態相對位移量的大小為設計的參考依據,提出了對橫梁的改進建議,并通過實驗驗證,橫梁結構的優化設計是可行的,對減小其變形量、提高加工精度起到良好的作用。
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